冀中股份東龐礦采煤機“華麗變身”節支430萬
“采煤機在刮板機上行走正常,齒軌輪和齒條嚙合良好,搖臂油溫、油位正常,無異響,達到使用標準。”5月7日,在冀中股份東龐礦機修廠綜掘車間大院內,機器轟鳴,人頭攢動,職工們忙碌著對改造完畢的MG500/1130-WD型采煤機進行試車驗收工作。
在試車現場,記者看到,改造之后的采煤機與普通采煤機相比,短了一大截。
“《超短綜采工作面采煤機研發與制造》是東龐礦實施的一項公司級‘增節降’項目,目的是通過對采煤機機身布局進行改造,以適應2702外工作面超短里切眼回采要求,初步估算,該項目可節約新設備購置資金430余萬元。”該礦副礦長張建中介紹。
據了解,為了使煤炭資源顆粒歸倉,該礦從設計源頭入手,圈定的2702外工作面,邊角煤呈“斧頭”狀,里切眼長度僅為22米,屬超短綜采工作面,該礦現有采煤機中并沒有可以直接適用于2702外工作面的采煤機機型。MG500/1130-WD型采煤機適用該工作面4.6米采高,但是其機身長度為15.5米,最小回采長度在31米以上,采煤機在2702外工作面使用,存在煤壁中部無法截割的問題。
而國內現有短壁采煤機,多采用單搖臂、單牽引部設計方式,受機身長度限制采高最高不過3.5米,同樣不適用該工作面4采高。而如果向煤機廠訂制一臺采高5米的短煤壁新采煤機,需要廠家重新設計,工期長,造價高,采購費用預計需要450萬元左右。
“我們能不能給采煤機‘瘦瘦身’,縮短采煤機機身長度,從而使它能夠適應2702外回采要求呢?”2020年11月份,在一次機電例會上,張建中提出了解決問題的新方式。
思路一變天地寬。在嚴密調研和論證的基礎上,該礦機修廠提出了可行性研發方案:調整采煤機機身布局,將采煤機左右牽引部直接進行對接,用定制的液壓拉杠連接緊固。同時,他們自行設計制造了中間電控箱,將其置于牽引部上部,最終減小機身長度3米。并且,在工作面超短段回采結束后,采煤機可恢復為正常連接方式,為保證生產連續性奠定堅實基礎。
經測算,本改造項目總費用為20萬元,在節省設備采購資金430萬元的同時,縮短了新設備采購周期,也為東龐礦今后機電設備技改革新積累了寶貴經驗。
“當前,采煤機已經解體下回到2702外工作面進行安裝,我們將派出技術骨干到安裝和生產隊伍跟班,持續關注采煤機應用情況。”該礦機修廠廠長魏永勝說。
(冀中股份東龐礦 高明曉)