冀中能源井礦集團“三管齊下”持續推進降本增效
一季度以來,冀中能源井礦集團聚焦科技創新,完善管理機制,開展修舊利廢,“三管齊下”持續推進降本增效。
該集團聚焦科技創新,實現降本增效。3月中旬,煤炭運銷公司鐵路裝車系統試裝車成功,實現裝車、平車、過衡、噴抑塵劑工序平行作業,裝車用時縮至5-6小時,降低了成本支出,為后期客戶引進和發運量提升奠定了堅實基礎;2月下旬,他們對鐵路道岔進行升級改造,將43型鋼軌更換成60型鋼軌,并鋪設渣石穩固路面,進一步提升鐵路運力,提升作業時間效率。工貿科技公司針對填料箱產品打壓廢品率較高問題,積極進行生產工藝改進,通過調整碳、硅等原材料的用量,成品率由原來的65%提升至90%;3月24日,鑄造技術升級改造項目黏土砂和消失模兩條生產線試車成功,該生產線采用先進的工藝技術和環保材料,降低生產成本,進一步提高產品附加值和市場競爭力。
該集團完善管理機制,實現降本增效。鳳山化工公司抓細抓實成本閉環管理,抓實采購、工藝、質量、能源等環節,在提升企業管理水平的同時,主要材料純堿單耗指標較同期下降0.2%,液氨單耗指標較同期下降0.8%。元氏礦業公司加強全面預算管理和全面風險管理,減少和杜絕各類非生產性支出,辦公費、招待費在原有基礎上再降20%;加大清欠力度,每周召開清欠工作會議,進行摸底排查,實施一戶一策,逐個擊破,截至3月26日,今年清欠回款70余萬元。工貿科技公司錯時錯峰組織生產,采用加熱帶穩定砂溫在合適溫度,降低樹脂、固化劑用量18%。
該集團開展修舊利廢,實現降本增效。煤炭運銷公司對廢材料、舊配件、零件實行定向回收,對金屬材料實行以舊換新,對零配件實行修舊復用,降低生產成本;充分利用舊水泥枕木對裝車站二股道線路進行整修,更換水泥枕木200余根,節約資金5萬余元。工貿科技公司對工件澆冒口、批縫等廢料進行及時回收和分揀,裝入料斗備用;積極回收機工車間鐵屑,在開爐時充分利用回爐料和鐵屑等原材料,有效減少面包鐵用量,據統計,每化一爐球鐵,可減少面包鐵用量200-300千克。
(冀中能源井礦集團黨群工作部 張燕)