稿件來源:《中國煤炭報》3月14日4版
用時5年,冀中能源峰峰集團九龍礦打通資源壁壘
相向貫通巷道5.3公里,連成一個大采區
前不久,用時5年、相向掘進總進尺5347.1米的特大型貫通工程在冀中能源峰峰集團九龍礦精準完工。該工程將該礦南三采區南部邊界F1-1斷層以南區域和南二下部區域合并為1個新的采區,預計可規劃8個采煤工作面。
被逼上馬的工程
峰峰集團是冀中能源集團大精煤戰略的承接主體。九龍礦是主力生產礦井,采用南北雙翼開采布局。
北翼各采區煤炭灰分低,粘結指數高,屬于極難入洗原煤。南翼各采區煤炭灰分高,粘結指數低,相對容易入洗。
“九龍礦始終沿用南北翼配煤的入洗方案,不僅降低了原煤粘結指數,還能提高精煤回收率。”彼時,該礦總工程師李大屯已經感到來自南翼采掘接續帶來的壓力,“隨著南一采區開采結束、南二采區煤炭資源賦存銳減,會直接影響原有配煤入洗方案。”
怎么辦?到更遠的南翼三采區找煤增量便擺上日程。
“與其費力費神尋找零星工作面,不如把南二、南三地區直接聯通為一個大的采煤區。”時任九龍礦礦長史澤坡提出方案。
史澤坡進一步闡釋,如果采用相向掘進、使南二下部探巷與南三地質勘查巷貫通,便可實現2條巷道由地質勘查向服務生產的轉變,理論上可規劃增加8個采煤工作面。
為此,九龍礦成立了以礦長、黨委書記任組長,總工程師、專業領導任副組長的領導小組,負責貫通工作指揮、協調;成立了以礦技術科和施工單位為主,負責巷道設計測繪和施工作業的攻堅小組;制定《九龍礦南二下部采區探巷與南翼地質勘查巷測量貫通設計方案》,并結合實際多次改進、修改完善。
嘗試掘進新工藝
工程量大、單班限員、人員緊張,且缺少勘探鉆孔、地質資料不全……直接帶來各種施工困難。
九龍礦副礦長楊永遷體會深刻:“工程先后交由峰峰集團縱橫公司,九龍礦開拓區、掘進區等6支隊伍掘進施工,管理理念、施工工藝差異,導致前期施工誤差明顯。”
“該地區地質勘探程度較低,加之缺少可靠的地質資料,只能采取掘進南三地質勘查巷、南二下部探巷探查地質情況,補充地質資料的措施。”同樣為施工苦惱的,還有該礦技術科科長代衛林,“因為只具備全站儀、水準儀等基礎、常規測繪儀器,只能采取人工反復測量來保證掘進精度。”
李大屯擔心的不止于此:“地區拐點多、坡度變化大,還需根據拐線長短選擇合適皮帶、刮板輸送機等設備,由此帶來的檢修維護工作量不容小覷。此外,長時間、長距離施工導致巷道收縮變形等也會影響礦井生產節奏。”
變化始于3年前。為規避誤揭構造和煤層,九龍礦每天打設3個超前探孔,保證15米以上的超前距離,探明前方地質情況,并且探索、嘗試多次穿層掘進新工藝。
“特別是引進、采用‘280型巖巷綜掘機+單軌吊自移式除塵風機+地面集中控制’高效智能掘進生產模式,大幅降低了勞動強度。”該礦掘進區1502隊隊長趙志強說。
為了克服施工隊伍頻繁更換帶來誤差增大問題,管技人員嚴格執行跟班帶班制度,積極踐行“一線工作法”,靠前指揮,及時、多次對中腰線實施校正。他們狠抓現場安全管理,緊盯現場施工環節,同時實行集中檢修、包機負責制等措施,實現減人提效,保證了設備安全運轉。
創造6項建礦紀錄
臨近春節,工程僅剩余最后30米,到了緊要關頭。該礦技術副科長郭志剛不敢懈怠,帶領技術小組對2條施工巷道分別驗證糾偏、測繪高程。
2月18日,距離貫通僅剩6米,技術小組再次進行驗證。“越來越近了,能聽到對面說話聲音了。”掘進機駕駛員柴鵬飛說。2月20日,他操作掘進機用力一擊,隨著對面巖體的轟然倒塌,巷道順利貫通。
“經測量,高程偏差為43毫米,中線偏差為323毫米,在高程重要方向上實現了‘偏差最小’。”李大屯興奮之情溢于言表。
李大屯表示,該工程創造了九龍礦建礦以來6個施工之“最”。掘進施工時間最長,歷時5年零20天;掘進施工距離最遠,掘進總進尺5347.1米;巷道高低點落差最大,巷道凈落差248.2米;巷道拐點最多,整條巷道有17處拐點,累計減少630米掘進進尺;巷道變坡最繁,實施16次坡度調整,最大坡度為上山19度,還做了4次變坡穿層掘進;地質條件最復雜,施工中,共安全揭露斷層20余條。
“以此為契機,我們將加大推進項目建設力度,實現資源高效利用。”九龍礦礦長牛清海說。(王海 杜鵬龍)